不锈钢管厂高炉洗渣水余热余热利用
发布时间:2021-06-23 08:45:28


为充分利用高炉冲渣水的低温余热资源,解决煤炭锅炉停机后矿山企业对热源的需求,不锈钢管厂正在提取余热。高炉洗渣水通过微滤、高效换热、合理抑垢等技术方案,为居民净化用水。加热成功解决了洗渣水难用、易断、易膨胀的问题。实现每年节能23383吨标准煤,每年减排二氧化碳约58458吨,每年减排二氧化硫354吨,符合国家节能减排目标。政策同时,供热增效收入超过1600万元,社会效益和经济效益非常大。

它得到了开发和利用,出现了许多成功的例子。

首钢矿业公司南区住宅区和生产厂区毗邻不锈钢管厂。矿业公司居住区和生产区的总供热面积为:约98.4万平方米,最大热负荷需求85.56兆瓦,配备小型燃煤锅炉(4台)14/h、1 35t/h)和烧结余热锅炉供暖。为彻底根除京津冀地区的环境污染问题,国家和地方各级政府出台了一系列环保高压政策。南方地区矿山企业采暖环保形势日益严峻,燃煤锅炉面临淘汰或增设环保问题。治理情况。

不锈钢管2厂高炉冲渣水余热利用系统于2014年10月建成投产。主要用于钢厂区生产厂房、控制室、办公室的冬季供暖。高炉冲渣解决了堵水、堵水的问题,取得了结垢问题和优良的运行效果。为避免在现有锅炉系统改造上花费大量资金,不锈钢管厂开发利用1号、3号高炉渣水余热资源,在矿区南部安装燃煤锅炉公司,为首钢矿业公司提供冬季供暖,我解决了这个问题。

1 不锈钢管厂高炉渣水余热资源现状

不锈钢管厂共有3座高炉,1、2高炉2650m3,3高炉4000m3,均采用水洗渣处理。 Minte方法的过程。流程为如图1 显示。高炉矿渣与铁水分离后,经排渣沟进入排渣造粒区,来自冲渣箱的高速水射流对渣水进行淬火、造粒和冷却。矿渣在水渣沟中进一步造粒和缓冲后,流入装有水渣分离器的搅拌笼罐中,水渣混合物中的渣由带螺旋叶片的搅拌笼机(也称一个螺丝)。脱水后变成干残渣。干渣通过带式输送机运输到储存地点进行外销。过滤器将冲渣水过滤成清水,送至储罐和吸水井,再抽回冲渣罐循环使用。

不锈钢管厂2号高炉渣水余热回收利用项目成功解决了腐蚀结垢问题,为1、3号高炉渣水余热利用提供了详细的技术依据。流入吸水井的高炉冲渣水平均温度为70~80,该技术可用于60~70的住宅采暖二次热水抽取。

2 不锈钢管厂高炉冲渣水加热法

2.1 矿业公司南部地区热负荷需求

首钢矿业公司住宅及生产区总供热面积98.4万平方米,其中住宅区80.3万平方米,厂矿生产区18.1万平方米。用户多为厂房、办公室、员工住宅等较旧的建筑,没有节能保温措施。因此,考虑到确定各种建筑物供暖指数的各种因素,工厂(工厂和办公室)的综合供暖指数范围为100180 W/m2,住宅为5070 W/m2,公共场所为5070 W/m2。 80~140W/m2的建筑,冬季总热负荷需求为85.56MW。

2.2 供热改造方案的实施

2.2.1 高炉冲渣水余热计算

高炉矿渣的主要成分是二氧化硅、氧化钙、氧化镁、氧化铝和少量的二氧化钛、元素硫和少量的氧化铁,根据1号和1号的实际生产情况。三座高炉炉渣成分组成分析如下。如表1所示,1号高炉日产量6200吨,3号高炉日产量9350吨。焙烧值为1800 kJ/kg,渣铁比为0.3。

表1中,1号和3号高炉渣的主要成分基本相同,采用差示扫描量热仪取样分析炉渣成分,炉渣比热约为0.878。千焦/(公斤)。

根据热平衡原理,高炉冲渣水系统的热平衡关系如下:

Qm + Qm=Qm + Q, + Q1 + Q2 + Q. + Q.

式中:Qan为炉渣热,kJ/h,Qm为补水热,kJ/h,Q.冲渣水热,kJ/h,Q.炉渣,kJ/h; Qs1 为冲洗渣罐表面蒸发带走的热量,kJ/h; Q2 为渣槽壁的热损失,kJ/h;问。

从冷却塔中带走的热量,kJ/h; Q、排渣时冲渣水加热的热量,kJ/h。

理论上,从冷却塔吸取的热量可以作为全部余热用于供暖。高炉渣水对外供热按32.8MW计算,根据实际生产情况,高炉渣水对外供热51.5MW,总供热84.3MW,基本可以见面。矿业公司的负载需求。

2.2.2 热源负荷匹配

为了缩短供热输送管的长度,减少冲渣水的热损失,节约投资成本,在1号冲渣池附近安装换热站,与房间单独相连。 1个高炉渣水换热站负责35Vh燃煤锅炉房用户供热,3号高炉渣水换热站负责4个14t/h燃煤锅炉房供热用户。换热站热负荷分布见表2。

从表2可以看出,实际供热的稳态计算略有欠缺。但是,由于采暖期室外实际温度会发生变化,因此这种负荷分布可以满足用户大部分采暖期的热负荷需求。在最冷的月份和极冷的天气中,不能完全保证热负荷需求。最冷的月份备用蒸汽热交换器旨在产生少量热量,供在最冷的月份供暖用户使用。

2.2.3 加热过程

将在不锈钢管厂1号、3号高炉冲渣池附近建设换热站。主要设备包括:高炉洗渣专用过滤装置、炉渣专用换热水、过滤配套设备、抗结晶防垢设备、水泵阀门系统设备、仪表系统设备和电气控制系统设备、等辅助炉渣水换热站建外管道接受二次加热,供给矿业公司原锅炉房。换热站通过新增的外部供水向矿业公司供热用户供应热水,回水管道系统满足当地各类用户的需求。如图2 显示。

换热站的一次水系统为高炉冲渣水。进出水温度分别为75C 和55C。 1号高炉冲渣量为1600m3/h,冲渣。 3 高炉容积为2440m3/h。冬季,75高炉冲渣水由带有冲渣水专用过滤装置的提升泵净化,再通过高炉冲渣水均衡泵,配合专用板式换热器进行高炉冲渣,冲刷热交换后的渣水,降温至55后下炉,继续用于高炉冲渣。为保证系统的正常使用,一次供水系统过滤单元利用换热器出口的洗渣水继续反冲洗,以保证过滤器的正常使用和过滤效果。同时在PLC的控制下,根据要求流量调节流经换热器的冲渣水量,自动调节系统热负荷,防止过热. -冷却和过热,尽可能节省能源。

二次侧水系统为供热热水循环系统,进、出口水温为50和70,高炉渣水余热利用换热站的热水循环能力为1508平方米/小时。利用和交换高炉渣水余热交换,热电厂供暖水循环量为2366 m3/h。供热用户返回的50热水经除污装置过滤后,由供热循环水泵加压进入换热器,吸收冲渣水余热,加热至70后,外部管网通过锅炉房将热量输送给用户。加热系统为密闭系统,系统水质为淡水,冲渣水由板隔开,互不交叉,避免管道和散热翅片结垢。安装了静压供水系统。供暖循环泵前采用变频补水。水泵自动补充水。

为保证供热用户在停炉检修时的供热需求,在换热站安装汽水换热器作为备用,冷凝水循环回补水箱。当蒸汽用于进一步加热时用于回收。

2.3 加热设备选择的特点

高炉冲渣水出渣率高,颗粒大,渣毛高,冲渣水腐蚀性强,浓度比大,极易结晶结垢。过滤高效热交换及合理防垢程序。

(1) 过滤。冲渣水过滤装置是关键设备之一。配备两级过滤器,过滤精度为30目。冲渣可有效去除水中的渣面、水渣等颗粒。同时具有连续稳定的反冲洗功能,可保证过滤效果,整体运行可靠,无需定期清洗维护。

(2)换热器。冲渣水选用板式换热器,采用钛板和纳米涂层技术制造,具有优异的耐腐蚀性和耐磨性,可完全防止渣面、硅酸盐结垢、硅晶等。优异的附着力和防垢效果。此外,该换热器还具有换热效率高、温差小等特点,标准设计在5以内。

3 不锈钢管厂高炉冲渣水住宅供热实施效果及运行经济分析

3.1 实施效果

该项目于2015年初开始筹备建设。 2015年10月下旬,一期换热站及对外管网建设完成。 2015 年11 月中旬,我们开始为住宅供暖。矿业公司南部地区。矿业公司的南部部分将于明年竣工。将当地生产厂的矿井蒸汽转化为水的二期工程已于11 月完成。 2016年5月15日,高炉冲渣水余热正式用于矿山公司南部地区供热。

该项目至今已连续4年供热季运行,在高炉正常生产中,供热不阻塞,可实现稳定、连续、优良的供热效果。供暖期间,实际供暖供回水温度在6050以上,大大提高了以前燃煤锅炉供暖的稳定性。采矿企业居民普遍反应灵敏,供暖用户。每个采暖季结束后,迁钢公司对核心设备——渣水换热器进行拆卸、检查和清洗。板式换热翅片内通道表面保持清洁光滑,基本无附着物堵塞。

3.2 运营经济分析

不锈钢管厂利用1、3号高炉渣水余热,成功应用于矿业公司南区供热业务,结束了矿业公司煤炭供热的历史。对原有锅炉系统投入大量改造资金,彻底解决南方地区矿业公司热源问题,推动首钢集团迁安地区能源利用结构整体优化。同时实现每年节能23383吨标准煤,每年减排CO约58458吨,SO减排354吨,做到国家节能减排政策节能且环保效果好,社会效益和经济效益非常高。

首钢矿业公司取消南方地区所有燃煤锅炉(14t/h 4万亿、35t/h 1万亿),节约环保设施投资3981万元,降低锅炉系统运行成本1946万元/年储蓄。防止脱硫运行成本增加340万元/a,降低排污成本200万元/a。不锈钢管厂参照当地居民供暖价格,每年产生的供暖收入超过1600万元。 

千钢公司利用余热用于高炉冲渣水存在以下不足:

(1)项目运行后,冲渣水温较低,特别是3号高炉天气寒冷时,需要辅助蒸汽来维持给水温度。

(2)目前高炉渣水余热的利用还仅限于冬季供暖,非供暖季节没有经济合理的方式,余热资源不断浪费。

4。结论

回收高炉冲渣水余热用于家庭取暖是一项节能环保技术,技术成熟、工艺完善,效果显着。可有效回收不锈钢管厂高炉的低温余热资源。洗渣水。但在工程设计中,需要同时考虑热源与供暖热需求的合理匹配、系统管道水力计算等问题。在最大限度回收高炉渣热量的同时,提高稳定性和加热质量,实现系统的连续性。运行稳定。